1.2實(shí)驗(yàn)基本方案
本研究的目的是利用高鈣粉煤灰,進(jìn)行摻入水泥的試驗(yàn)研究,尋求出成本低廉的預(yù)處理方式,通過(guò)摻加在水泥熟料中確定最佳的摻入量,生產(chǎn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的32.5、42.5復(fù)合硅酸鹽水泥、42.5普通硅酸鹽水泥。并利于降低生產(chǎn)成本。特制定以下幾方面的研究方案:一是針對(duì)高鈣粉煤灰較高的f-CaO值,對(duì)其進(jìn)行預(yù)處理活化改性方面的工作目的是消解超高的f-CaO,并激發(fā)其活性以及大幅度提高其在水泥中的摻入量。同時(shí)針對(duì)實(shí)際生產(chǎn)中不同的摻入量決定是否采用改性處理。二是將經(jīng)過(guò)活化處理高鈣粉煤灰和未經(jīng)過(guò)處理的高鈣粉煤灰灰分別按8~40%的摻入量摻入水泥熟料中進(jìn)行物理性能試驗(yàn),對(duì)比其影響趨勢(shì)。三是按混合材摻加量50%為摻合料的總摻入比例,在此基礎(chǔ)上將高鈣粉煤灰和礦渣按幾個(gè)比例進(jìn)行復(fù)合并摻入水泥熟料中進(jìn)行物理性能試驗(yàn)。試驗(yàn)中同樣分別按經(jīng)過(guò)活化處理的高鈣粉煤灰和未經(jīng)過(guò)處理的原狀灰加入進(jìn)行對(duì)比。
1.3實(shí)驗(yàn)方法
水泥膠砂強(qiáng)度的測(cè)定按GBT17671-1999水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法進(jìn)行。水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性測(cè)定按GBT1346-1989水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法進(jìn)行。高鈣粉煤灰中f-CaO含量測(cè)定用乙二醇酒精溶液快速滴定法。利用XRD分析礦物組成。
2分析與討論
2.1高鈣粉煤灰活化處理方法及活化機(jī)理探討
高鈣粉煤灰由于其氧化鈣含量一般大于10%,因而其f-CaO含量也相應(yīng)較高,一般f-CaO含量為4~10%。若使用不當(dāng),f-CaO沒(méi)有得到充分的消解,會(huì)導(dǎo)致其水泥安定性不合格甚至導(dǎo)致混凝土膨脹開(kāi)裂。高鈣粉煤灰中f-CaO含量偏高的預(yù)處理改性方法主要是在高鈣粉煤灰中加入一種體積穩(wěn)定劑,通過(guò)激發(fā)高鈣粉煤灰活性的同時(shí)使高鈣粉煤灰中高含量f-CaO得到有效的消解。其活化處理工藝為:先實(shí)際測(cè)高鈣粉煤灰原灰f-CaO值,根據(jù)實(shí)際測(cè)定的數(shù)據(jù)確定預(yù)處理中需要加入穩(wěn)定劑的添加量,放入攪拌磨中進(jìn)行混合攪拌,時(shí)間約為3~5分鐘,然后取出陳化1~2天,經(jīng)過(guò)預(yù)處理后的高鈣粉煤灰就可以作為水泥混合材或混凝土摻合料進(jìn)行制備工作。如表2所示:幾個(gè)批次不同的高鈣粉煤灰,分別含有不同的f-CaO值,通過(guò)添加不同摻量的穩(wěn)定劑經(jīng)過(guò)混合和陳化后,實(shí)測(cè)的f-CaO值均小于4%,達(dá)到粉煤灰的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于f-CaO值的限定標(biāo)準(zhǔn),可應(yīng)用于水泥生產(chǎn)。
高鈣粉煤灰采用常規(guī)粉磨工藝中添加穩(wěn)定劑的技術(shù)措施可有效的解決其安定性問(wèn)題。磨細(xì)工藝改善膨脹性是由兩種效應(yīng)引起的:一是f-CaO的粒度變細(xì),增大了其在漿體中的分散度,減小了孔隙體積增量,顆粒均勻分布有效避免了局部應(yīng)力集中;二是f-CaO活性增加,反應(yīng)速率增大,反應(yīng)加快,有更多的f-CaO在漿體塑性階段已經(jīng)水化,故而改善了膨脹性能。同時(shí)在粉磨中加入穩(wěn)定劑能明顯地促進(jìn)水化,穩(wěn)定劑可以改變f-CaO的水化速率,從而影響其膨脹性能。一方面使得f-CaO的水化速率加快,通過(guò)消解使其生成Ca2,另一方面使其生成Ca的其他化合物,增加其活性。
2.2不同高鈣粉煤灰摻量及不同處理方式對(duì)水泥膠砂強(qiáng)度的影響
編號(hào)C0表示純熟料水泥,CF表示摻入經(jīng)活化處理的高鈣粉煤灰,F(xiàn)表示摻入未經(jīng)活化處理的高鈣粉煤灰,8、15、20、30、40分別表示高鈣粉煤灰的摻入量。
表3不同高鈣粉煤灰摻量的水泥膠砂強(qiáng)度Table3Compressivestrengthofthecementusedhighcalciumflyashasadmixture參照表3的結(jié)果,可看出隨著高鈣粉煤灰摻量的增加,水泥各齡期的抗折、抗壓強(qiáng)度是逐步降低的。當(dāng)高鈣粉煤灰摻量<15%時(shí),摻入經(jīng)活化處理的高鈣粉煤灰和未經(jīng)活化處理的高鈣粉煤灰水泥早期強(qiáng)度差別不大,而28d強(qiáng)度有較明顯的提高;當(dāng)高鈣粉煤灰摻量>15%時(shí),摻入經(jīng)活化處理的高鈣粉煤灰較摻入未經(jīng)活化處理的高鈣粉煤灰水泥7d、28d強(qiáng)度均有一定提高,因而摻入經(jīng)過(guò)改性處理的高鈣粉煤灰對(duì)水泥的膠砂強(qiáng)度有一定的改善。綜合以上數(shù)據(jù)可知摻入15%以內(nèi)經(jīng)活化處理過(guò)的高鈣粉煤灰或者8%未經(jīng)處理的高鈣粉煤灰,可以制成52.5水泥;摻加20%粉煤灰可以生產(chǎn)42.5水泥,摻加40%粉煤灰可以生產(chǎn)32.5水泥。混合材摻入量在8-30%范圍內(nèi),其強(qiáng)度比均高于70%,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
2.3高鈣粉煤灰與礦渣復(fù)合對(duì)水泥膠砂強(qiáng)度的影響
高鈣粉煤灰和礦渣的總摻入量為50%,高鈣粉煤灰和礦渣按照3個(gè)比例復(fù)合,并考察經(jīng)活化處理的粉煤灰和未經(jīng)活化處理的粉煤灰與礦渣復(fù)合的效果如何以及對(duì)水泥膠砂強(qiáng)度有何影響。各編號(hào)代表意思如下:C0表示純熟料水泥,K0表示摻50%礦渣的水泥,F(xiàn)C表示經(jīng)活化處理的粉煤灰與礦渣復(fù)合,F(xiàn)K表示未經(jīng)處理的高鈣粉煤灰與礦渣復(fù)合,1、2、3分別代表3個(gè)高鈣粉煤灰與礦渣的配比。
從表4可看出,摻高鈣粉煤灰與礦渣復(fù)合混合材的水泥抗壓強(qiáng)度較單摻礦渣的水泥有所降低;經(jīng)活化處理的高鈣粉煤灰與礦渣復(fù)合效果要優(yōu)于未經(jīng)處理的高鈣粉煤灰與礦渣復(fù)合;高鈣粉煤灰與礦渣的配比比例第2組效果較好。綜合6組復(fù)合試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明高鈣粉煤灰和礦渣復(fù)合按摻入量50%為標(biāo)準(zhǔn)加入,其水泥強(qiáng)度的強(qiáng)度比均高于70%。都可以達(dá)到42.5級(jí),可以生產(chǎn)出42.5級(jí)的復(fù)合火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥。
2.4高鈣粉煤灰作混合材對(duì)水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間及安定性的影響
各編號(hào)代表意思如下:C0表示純熟料水泥,K0表示摻50%礦渣的水泥,F(xiàn)C表示經(jīng)活化處理的粉煤灰與礦渣復(fù)合,F(xiàn)K表示未經(jīng)處理的高鈣粉煤灰與礦渣復(fù)合,1、2、3分別代表3個(gè)高鈣粉煤灰與礦渣的配比;CF表示摻入經(jīng)活化處理的高鈣粉煤灰,F(xiàn)表示摻入未經(jīng)活化處理的高鈣粉煤灰,8、15、20、30、40分別表示高鈣粉煤灰的摻入量。
表5摻高鈣粉煤灰的水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度和凝結(jié)時(shí)間和安定性Table5Performanceofthecementusedhighcalciumflyashasadmixture從表5可知,各個(gè)水泥的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量均在合理范圍內(nèi),波動(dòng)于24.8%~25.8%之間,與摻合其他混合材料的水泥相當(dāng)。
摻有經(jīng)活化處理的高鈣粉煤灰8~45%的水泥凝結(jié)時(shí)間比純硅酸鹽水泥有所延長(zhǎng),初凝延長(zhǎng)25分鐘至2小時(shí)15分鐘,終凝延長(zhǎng)35分鐘至2小時(shí)40分鐘。與摻未經(jīng)處理的超高鈣粉煤灰水泥相比,時(shí)間略有縮短。摻未經(jīng)處理的超高鈣粉煤灰水泥初凝延長(zhǎng)35分鐘至2小時(shí)30分鐘,終凝延長(zhǎng)45分鐘至2小時(shí)50分鐘。摻有高鈣粉煤灰和礦渣復(fù)合混合材(混合材摻量為50%)的水泥凝結(jié)時(shí)間比純硅酸鹽水泥有所延長(zhǎng),初凝時(shí)間延長(zhǎng)10分鐘到40分鐘,終凝時(shí)間延長(zhǎng)2小時(shí)5分鐘至2小時(shí)40分鐘。各組配比水泥的初、終凝時(shí)間均復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)要求。安定性除兩組配比不合格外,其余均合格,此兩組配比為摻入未經(jīng)活化處理的高鈣粉煤灰水泥,因而摻入經(jīng)活化處理的高鈣粉煤灰更利于生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)要求的水泥。
在生產(chǎn)水泥過(guò)程中,生產(chǎn)普通硅酸鹽水泥摻入高鈣粉煤灰是可行的,可保持水泥初終凝時(shí)間、安定性合格;生產(chǎn)粉煤灰硅酸鹽水泥,摻入的高鈣粉煤灰需經(jīng)活化處理才能保證水泥初終凝時(shí)間、安定性合格。
3結(jié)論
通過(guò)加入穩(wěn)定劑對(duì)高鈣粉煤灰進(jìn)行改性預(yù)處理,可使其8~10%的高f-CaO含量得到有效消解,f-CaO含量可降到4%以下,符合粉煤灰國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。
經(jīng)過(guò)活化改性處理的高鈣粉煤灰可以作為混合材大量應(yīng)用于水泥生產(chǎn)中,水泥中的最大摻入量可達(dá)30~40%。通過(guò)前期的大量試驗(yàn)總結(jié)出依據(jù)摻量不同,可以制成42.5普通硅酸鹽水泥;32.5粉煤灰硅酸鹽水泥;42.5復(fù)合硅酸鹽水泥;32.5復(fù)合硅酸鹽水泥。試驗(yàn)結(jié)果顯示制成的水泥強(qiáng)度較高,安定性合格,各項(xiàng)指標(biāo)完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
經(jīng)過(guò)活化改性處理的高鈣粉煤灰對(duì)水泥的凝結(jié)時(shí)間的影響與一般的混合材料的影響規(guī)律相似。摻量在8%~15%時(shí)幾乎影響很小,摻量在20%~30%時(shí)初凝時(shí)間和終凝時(shí)間略有延長(zhǎng)。摻量進(jìn)一步提高,初凝時(shí)間和終凝時(shí)間均有所延長(zhǎng)。所有摻量范圍內(nèi)均完全符合國(guó)家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
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原作者:唐潤(rùn)榮陳益民朱林張洪滔董剛文俊強(qiáng)吳明慧 | - 朱巷大型180攪拌站每小時(shí)產(chǎn)量多少方
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